陕煤铜川矿业玉华煤矿主斜井胶带系统担负着矿井原煤运输重任,其所使用胶带具有强度高、适用性强等优势,为确保原煤运输“大动脉”安全畅通无阻,通常以硫化接头修补、更换等方式来解决胶带因长期运行而受到磨损等问题。在硫化工作中,按照工序流程检修人员需要通过人工手摇泵给水囊补水打压,补满一个水囊的压力需花费30分钟以上,完成一个接头硫化需要用到6块水囊板,仅此一道工序就需要5至6人,轮换工作约2小时完成,耗时又费力,一定程度上制约了工作效率。
针对这一情况,运转队党支部发动干部职工开动脑筋想办法,组织工程技术人员深入现场查看论证,召集有经验的老工人商量对策,综合了大家的“支招”,支部书记发挥技术专长,提出利用井下高压供水系统与水囊相连接补充压力的设计思路,将球阀、压力表、直通、水囊补水插头等部件通过焊接加工改造,制成硫化水囊快速补水装置。在试验过程中不断改进完善,该装置一头连接到水囊补水管,另一头连接至供水管,打开球阀开始补水,待水压增至2MP左右时,关闭球阀,拔开水囊补水管,以此循环补充下一个水囊。6个水囊可分为2组,每组配备2至3人,不用1小时便可完成此工序,省时省力,一年可节约生产检修成本20万元。
在今年6月底的矿井生产系统大检修工作中,此项打压技术创新成果投入实战,为安全高质量高标准完成检修攻坚任务抢得效率先机,并为运输系统长久稳定运行开出了一剂健康“良方”。(陕煤铜川矿业玉华煤矿 杜玲玲)